發(fā)布時(shí)間:2019-09-06 瀏覽量:1624
在化工生產(chǎn)過(guò)程中各種參數的控制是通過(guò)執行器完成,溫度、壓力、流量、液位是通過(guò)調節閥控制在相應范圍,調節閥是必不可少的現場(chǎng)儀表,由于使用頻率高所以故障率最高。
1 根據氣動(dòng)調節閥工作原理檢修
1.1 氣動(dòng)調節閥具有防腐蝕特點(diǎn)在化工廠(chǎng)應用比較普遍,使用廣泛的是正作用調節閥。分辨是氣開(kāi)還是氣關(guān)最直觀(guān)的辦法是看調節閥模頭,模頭輸入氣在上面一般是氣關(guān)閥,模頭輸入氣在下面一般是氣開(kāi)閥,常用的是氣關(guān)閥。
氣關(guān)調節閥當輸入氣壓力增加時(shí)閥門(mén)開(kāi)度減小,當輸入氣減小時(shí)閥門(mén)開(kāi)度變大,沒(méi)有輸入氣時(shí),閥門(mén)開(kāi)度最大。根據工藝需要,為保證安全,在沒(méi)有氣源時(shí)閥門(mén)全開(kāi)。
氣開(kāi)調節閥與氣關(guān)閥相反,失氣時(shí)全關(guān)。
1.2 氣源故障
調節閥工作時(shí)需要不同壓力的標準氣源(2.5kp),氣源壓力過(guò)高或過(guò)低調節閥都不能正常工作。
1.2.1 壓力過(guò)高:正作用氣關(guān)調節閥會(huì )使調節閥打不開(kāi)或達不到上限不能正常調節工作;正作用氣開(kāi)調節閥會(huì )使調節閥關(guān)不嚴或關(guān)不到設定值;反作用閥與上述情況相反。
1.2.2 壓力過(guò)低:正作用氣關(guān)調節閥會(huì )使調節閥關(guān)不嚴或關(guān)不到設定值;正作用氣開(kāi)調節閥會(huì )使調節閥打不開(kāi)或達不到上限不能正常調節工作。
1.2.3 調節閥門(mén)定值器,調整氣源壓力使其達到標準值,儀表壓力過(guò)高過(guò)低都要調整,調整后故障排除。
1.2.4 無(wú)氣源:因為各種原因氣源切斷調節閥位在零位或最大不能正常調節。
檢修時(shí)人為切斷氣源,可以判斷是機械故障還是氣源或電源信號故障。
1.3 閥座故障
1.3.1 調節閥工作運行過(guò)程中,各種物料通過(guò)時(shí)會(huì )有渣滓硬物殘留。閥芯與閥座之間粘有異物使閥門(mén)關(guān)不嚴。關(guān)掉氣源電源信號,閥體有滲漏現象是閥體有異物,拆開(kāi)閥體清除異物,故障排除。
1.3.2 閥芯上下機械位置改變也會(huì )產(chǎn)生關(guān)不嚴現象,調整改變閥芯位置固定后,故障可以排除。
1.3.3 閥桿與閥座動(dòng)密封點(diǎn)填料處經(jīng)常有物料泄露,處理方法是緊固填料壓殼,嚴重時(shí)可以拆開(kāi)添加更換填料。
1.4 調節閥膜頭故障調節輸出標準氣信號輸入到調節閥膜頭氣室,帶動(dòng)閥桿工作。
故障現象及排除如下:
1.4.1 氣室滲漏:當閥門(mén)定位器正常沒(méi)有輸出氣信號時(shí),可以分別判斷泄露點(diǎn),拆下膜頭氣室輸入接頭,可以判斷出氣室是否滲漏。滲漏原因:①接頭密封不好,②膜頭螺絲松動(dòng),③膜片本身漏。解決辦法:更換膜片,密封接頭,緊固螺絲。
1.4.2 膜頭彈簧故障:膜頭么內彈簧長(cháng)期使用會(huì )變形斷裂、改變位置,使膜片不能工作。解決辦法:拆開(kāi)膜頭清理更換。
1.4.3 膜頭氣室進(jìn)水膜頭氣室會(huì )因為氣源有水或其它原因進(jìn)水,冬季結凍產(chǎn)生冰塊,不能工作。解決辦法?;瘍鋈诒潘?。
1.5 定值器故障定值器手輪桿使用一段時(shí)間后會(huì )螺紋磨損,可以更換。有時(shí)會(huì )有泄露或堵塞,可以疏通或緊固密封。
2 閥門(mén)定位器
2.1 控制室操作站不能控制調節閥時(shí),檢查現場(chǎng)儀表調節閥的閥門(mén)定位器,排除氣源和電源信號故障后,最大的可能是節流孔堵塞??捎寐萁z刀松動(dòng)節流孔螺絲,輸出如果有反應,證明是節流孔故障,卸下節流孔用細鋼絲疏通,裝上后故障排除。
2.2 判斷閥門(mén)定位器是否有故障的方法,是改變噴嘴擋板與噴嘴的位置,看輸出是否有變化,如果有變化閥門(mén)定位器正常,否則有故障。
2.3 電源信號故障:拆開(kāi)信號端子蓋,斷開(kāi)一端信號線(xiàn),看輸出是否變化,如果沒(méi)變化,電源信號有故障。
(1)信號電源端子接觸不好;(2)連鎖保護元件損壞;(3)閥門(mén)定位器的電-氣轉換部分故障。解決辦法:查找緊固端子螺絲;用尼龍管或銅管,直接連接閥門(mén)定位器與調節閥;調節檢查電-氣轉換部件。
2.4 智能閥門(mén)定位器可以接受手操器輸出18毫安電流,進(jìn)行智能調整排除故障。閥門(mén)定位器在輸入18毫安電流時(shí),用螺絲刀順時(shí)針擰90度,三秒鐘,閥桿反復兩次,松開(kāi)螺絲刀。閥位停在50%處保持三分鐘,整定完成,正常校驗。
2.5 閥桿抖動(dòng)輸出不穩,其原因是節流孔堵塞,用通針疏通,故障排除。
2.6 不氣源含水,氣源一般是有專(zhuān)用的儀表氣源或是壓縮空氣,有時(shí)可以用氮氣代用。氣源傳輸過(guò)程有一定的距離,由于自然天氣溫度變化,夏季氣溫高是氣體含水達到飽和,進(jìn)入冬季溫度降低結露有大量水析出,造成調節閥堵塞,結凍,不能正常工作。解決辦法是在最低點(diǎn)把水排出,或是用蒸汽化凍排水,根本解決辦法是氣源總管加裝過(guò)濾器。
2.7 智能閥門(mén)定位器具有精度高故障率低,檢修方便的特點(diǎn)。主要組成是數據采集電路、I/P轉換器、氣動(dòng)功率轉換、氣動(dòng)功率放大器、位置轉換幾部分。來(lái)自4-20mA電流控制信號,經(jīng)過(guò)濾波、限壓、差動(dòng)放大電路處理后,送入微處理器,作為采樣輸入信號。經(jīng)過(guò)軟件處理輸出控制指令,定位器的CPU處理器,產(chǎn)生不同的脈沖電流信號,經(jīng)過(guò)功率放大電路,生成驅動(dòng)電流,驅動(dòng)線(xiàn)圈工作電磁線(xiàn)圈推動(dòng)I/P部分的噴嘴擋板,產(chǎn)生微小位移。根據背壓原理,噴嘴擋板產(chǎn)生微小位移通過(guò)噴嘴驅動(dòng)放大器工作,產(chǎn)生相應的氣體信號輸出,該信號輸送給調節閥,推動(dòng)閥桿產(chǎn)生相應的位移,使調節閥工作。閥桿運行軌跡通過(guò)機械反饋連桿帶動(dòng)高靈敏度閥位傳感器旋轉。該傳感器輸出電壓變化量,經(jīng)差壓運動(dòng)放大電路處理后,輸入微處理器進(jìn)行采樣,經(jīng)處理得到對應的閥位變量。閥位設定值與閥位變量經(jīng)軟件計算、比較,得到差值,根據差值的大小,實(shí)時(shí)修正閥桿的位移,完成氣動(dòng)閥的控制過(guò)程。
3 控制室故障
3.1 控制站盤(pán)后接線(xiàn)端子故障率很高,如果現場(chǎng)和控制室不能通信4-20mA,查找端子線(xiàn)號,用手抄器判斷是現場(chǎng)故障還是控制室故障。接好端子螺絲,故障可以排除。
3.2 控制站的安全柵經(jīng)常出現故障,用萬(wàn)用表測量安全柵輸入輸出是否正常,可以判斷故障?;蛴煤玫陌踩珫盘鎿Q故障安全柵判斷。
3.3 DCS輸出模塊有故障,可以通過(guò)故障顯示燈判斷,或在操作站電腦查找故障。
本文鏈接:http://www.27438.net/news/detail/20190906101016.html
版權所有:調節閥廠(chǎng)家-杭州杜伯拉閥門(mén)科技有限公司 浙ICP備18052799號-4